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提高壓縮機(jī)潤(rùn)滑油使用效率的措施
來(lái)源: | 作者:滄州雙宇化工有限責(zé)任公司 | 發(fā)布時(shí)間: 2017-06-26 | 4981 次瀏覽 | 分享到:

  Cooper公司設(shè)備運(yùn)行和維護(hù)手冊(cè)規(guī)定,DPC-2804機(jī)組在額定工況下運(yùn)行功率為650kW,每天潤(rùn)滑油消耗量為16~17L/臺(tái),分配到四個(gè)動(dòng)力缸注油器大約8滴/沖程/缸。但是,機(jī)組的注油量和機(jī)組的負(fù)荷密切相關(guān)。彩南站機(jī)組運(yùn)行負(fù)荷僅為滿負(fù)荷的85%~ 90%,如果按照手冊(cè)推薦的要求加注量,將會(huì)造成過(guò)度潤(rùn)滑。為了找出合適的加注量,檢修人員每次打開(kāi)動(dòng)力缸時(shí)都對(duì)活塞的積碳和缸壁油膜進(jìn)行詳細(xì)記錄比對(duì)。通過(guò)反復(fù)調(diào)整,最終將注油量控制在5~6滴/沖程/缸,避免了過(guò)度潤(rùn)滑或者欠潤(rùn)滑導(dǎo)致的相關(guān)問(wèn)題,同時(shí)每天每臺(tái)設(shè)備可節(jié)約潤(rùn)滑油4~5L. DPC-2804機(jī)組原有兩套相對(duì)獨(dú)立的潤(rùn)滑系統(tǒng),即采用飛派潤(rùn)滑方式的曲軸箱和采用注油器強(qiáng)制潤(rùn)滑的動(dòng)力缸和壓縮缸。其中,曲軸箱潤(rùn)滑油每隔6000~8000h更換一次,如果時(shí)間過(guò)長(zhǎng)將使油品粘度、機(jī)械雜質(zhì)抗氧化性等超標(biāo),甚至造成曲軸箱轉(zhuǎn)動(dòng)部位嚴(yán)重磨損。每臺(tái)機(jī)組的注油器潤(rùn)滑油的消耗量為10~為合理、高效使用潤(rùn)滑油,增壓站維修人員將兩套潤(rùn)滑系統(tǒng)有機(jī)結(jié)合起來(lái),在原有的潤(rùn)滑油系統(tǒng)中增加了過(guò)濾器和提升泵,見(jiàn)。同時(shí),將曲軸箱潤(rùn)滑油的更換時(shí)間由6000~8000h縮短為800h/次,然后將曲軸箱更換下來(lái)的潤(rùn)滑油經(jīng)過(guò)濾器和提升泵回收到高架油箱,再通過(guò)注油器對(duì)動(dòng)力缸、壓縮缸及壓力盤根進(jìn)行強(qiáng)制潤(rùn)滑。表2是曲軸箱內(nèi)運(yùn)行1000h后的潤(rùn)滑油和新潤(rùn)滑油相關(guān)技術(shù)指標(biāo)的對(duì)比數(shù)據(jù)。

  表2曲軸箱內(nèi)運(yùn)行1000h后的潤(rùn)滑油和新潤(rùn)滑油相關(guān)技術(shù)指標(biāo)的對(duì)比數(shù)據(jù)不同溫度時(shí)的運(yùn)動(dòng)粘度油樣密度(。閃火點(diǎn)指數(shù)硫酸化灰分于安裝O形橡膠密封圈。

 ?。?)根據(jù)不同的密封面采用不同的密封墊或密封膠。

 ?。?)及時(shí)檢查、調(diào)整機(jī)組的水平和中心,避免機(jī)組震動(dòng)過(guò)大。

  三、結(jié)束語(yǔ)通過(guò)采取上述措施,彩南站單臺(tái)機(jī)組的潤(rùn)滑油消耗量由運(yùn)行初期的6864L/a降低到3952L/直接節(jié)約潤(rùn)滑油成本近8x104元。同時(shí),動(dòng)力缸合理的潤(rùn)滑量降低了積炭的形成,曲軸箱內(nèi)的潤(rùn)滑油快速更新,有效降低傳動(dòng)部位的磨損,延長(zhǎng)了二級(jí)保養(yǎng)周期,降低了維修成本。

  由表2可知,潤(rùn)滑油在曲軸箱內(nèi)運(yùn)行1 000h后,各項(xiàng)指標(biāo)完全能夠滿足動(dòng)力缸、壓縮缸及壓力盤根潤(rùn)滑的要求。通過(guò)整合潤(rùn)滑油系統(tǒng)達(dá)到了以下目的。

  縮短了曲軸箱潤(rùn)滑油的更換時(shí)間,充分保證了潤(rùn)滑油品質(zhì),有效降低運(yùn)轉(zhuǎn)部位的磨損。

  避免了曲軸箱潤(rùn)滑油的浪費(fèi),每年每臺(tái)機(jī)組至少節(jié)約600L潤(rùn)滑油。